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塑胶玩具注塑车间废气管理案例|塑胶玩具注塑车间废气管理技巧 时间:2026-01-09 03:22:36

  

塑胶玩具注塑车间废气管理案例|塑胶玩具注塑车间废气管理技巧

  广东某大型塑胶玩具临盆企业具有20台注塑机,日产量达5万件塑胶玩具。正在临盆历程中,注塑工序形成大宗有机废气,导致车间及周边氛围质地低浸,员工投诉增加,环保部分监测显示VOCs排放超标。企业确定投资300万元扶植废气统治体系,以到达邦度《大气污染物归纳排放法式》(GB16297-1996)和地方环保哀求。

  该车间废气要紧源泉于三个方面:一是塑料颗粒正在高温熔融历程中开释的挥发性有机物,要紧因素为苯乙烯、甲苯、二甲苯等;二是脱模剂挥发形成的有机气体;三是少量塑料剖析形成的异味物质。经检测,废气中非甲烷总烃浓度正在200-350mg/m³之间,苯系物浓度约50-80mg/m³,废气总风量约为80000m³/h。

  针对该车间的废气特色,采用了集气罩+预统治+活性炭吸附脱附+催化燃烧的组合工艺:

  :正在每台注塑机上方装配柔性集气罩,通过变频风机调理风量,确保废气有用征求。

  :废气起首经由不锈钢丝网过滤器去除颗粒物,然晚生入喷淋塔,运用非常配方的吸取液去除酸性气体和局限可溶性有机物。

  :预统治后的废气进入活性炭吸附床,有机污染物被活性炭吸附,净化后的气体达标排放。

  :当活性炭靠近饱和时,运用120℃热氛围举办脱附,脱附出的高浓度有机废气(浓度提拔10-15倍)进入催化燃烧装备。

  :高浓度废气正在催化剂效用下于300-350℃温度下无焰燃烧,转化为CO和HO,净化结果达97%以上,燃烧形成的热量局限回用于脱附历程。

  体系运转后,经第三方检测机构络续监测,非甲烷总烃排放浓度宁静正在15mg/m³以下,苯系物排放浓度低于2mg/m³,远低于邦度排放法式。废气统治结果到达96.5%,每年省略VOCs排放约120吨。其余,热能接纳体系使运转能耗低落30%,年节俭电费约45万元。车间职责境况明明革新,员工写意度提拔,企业顺手通过环保验收并得回外地绿色临盆演示企业称呼。

                                                 
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